2月1日清早,孫健早早來到攪拌設備(提升機)箱體焊接機器人旁,開始一天的工作。他手拿編程器,用手指輕輕一點,機器人靈活的“四肢”開始精準地焊接。
攪拌設備(提升機)箱體焊接機器人是西筑生產(chǎn)制造智能化、數(shù)字化升級的重要嘗試。由于這是近些年次使用焊接機器人設備,為充分發(fā)揮好新增設備的效用,公司專門選任“西安工匠”孫健作為焊接機器人制作使用組組長,負責焊接機器人日常使用、維護保養(yǎng)等工作。從2020年下半年正式投入使用以來,公司(提升機)箱體焊接質量、效率都較以前人工焊接有了巨大的提升。
半年多來,孫健和他的團隊不斷地摸索實踐,大膽的嘗試改進,不僅熟練掌握了機器人設備的安全操作要求,能夠獨立操作機器人進行校點、焊接,還學會了編寫相關程序,能根據(jù)公司生產(chǎn)實際,對機器人參數(shù)、部件進行相關改造、改進,進一步提升機器人利用效率、拓寬工作范圍,深挖設備潛力。
孫健介紹,焊接機器人原有可加工工件長度大為6.9米,在實際使用中,經(jīng)常會遇到部分型號的箱體無法裝夾焊接,難以滿足生產(chǎn)加工的情況。通過不斷地使用,小組發(fā)現(xiàn)可以通過調(diào)整變位機結構和PLC程序,來實現(xiàn)擴展焊接范圍的功能,經(jīng)過調(diào)整,機器人能滿足7.3m超長箱體的裝夾及焊接;除了調(diào)整軌道結構,小組還和工藝辦溝通協(xié)商,新增了10種焊接件的機器人焊接程序編程及應用,設計了輔助裝夾工裝,配置萬向軸承,適應薄厚件的內(nèi)外多種方式裝夾,實現(xiàn)縮短裝夾時間;此外,小組還根據(jù)現(xiàn)場實際工況,優(yōu)化焊絲裝載方式,減少更換焊絲頻次,提高工作效率。據(jù)統(tǒng)計,新編程改造后的焊接機器人可裝焊工件種類比項目技術協(xié)議提高100%,降低程序運行時間40%,提升工作站效率60%,減少耗材消耗40%。
“工欲善其事,必先利其器。”公司將不斷通過提升自動化、智能化制造水平,提產(chǎn)能、提質量、提效益,為公司高質量發(fā)展注入更強動力。
(本文來自中交西筑)